5月19日晚七點四十分許,合成車間51氨儲存工段到19氨冷凍工段的輸氨管線更換工作圓滿完成,為合成氨裝置與各用氨單位長周期穩定運行創造了良好條件。
此輸氨管道“四通八達”,東接尿素高壓氨泵、合成中壓氨罐,西過氣化界區,連通雙甲、動力車間送氨管線,涉及多個重要工段,停用限制條件多。管道長達八百余米,低點死區多,排放和置換難度大。由于管道長期裸露在外,且途經氣化車間,外部環境中水汽含量高,管線與管廊接觸點腐蝕嚴重,如果動力1、2號鍋爐運行過程中,該管線突發液氨泄漏,極有可能引起動力車間脫硫裝置缺氨,從而造成環保事故或鍋爐被迫停運等一系列事故。崗位技術員高度重視,提前準備,借著此次大檢修的“東風”,對泄漏風險最大的氣化管廊段管線進行更換,待下次大檢修時再將剩余的管段完全更換,消除隱患。
由于此送氨管道更換量大、且涉及多個車間,工作方案復雜、限制條件多、操作難度大、風險高,所以在大檢修開始前,崗位技術員就編制了專項工作計劃,提前與相關車間技術員溝通檢修方案,清點登記管道腐蝕嚴重部位,預制足量管道,完成防腐、檢驗并放置在待更換管段旁。動力二號鍋爐停用氣氨后,及時將管內殘氨通過溶氨泵配置成氨水供三期鍋爐使用,既回收液氨又為三期鍋爐運行提供了氨水,且無需向火炬排放,規避了火炬檢修,此方案完全符合公司安全、環保、優質、高效、節約、準時的檢修目標。
借此次換管機會,技術員“見縫插針”進行了一項技改工作,在P5101氨泵送氨管線后加裝切斷閥,實現了51氨罐區可獨立于19氨冷凍工段給動力脫硫裝置、二期、三期裝置供氨,增加了供氨系統面對突發泄漏時的風險控制手段,且提高了供氨操作方式的靈活性。
此次送氨管線更換工作,涉及范圍廣,難度大,風險多,能夠“安,環,穩”的完成,歸功于檢修前期工作計劃、方案編制完善、各相關車間大力協助,檢修人員嚴謹負責、不辭辛苦。此項工作的圓滿完成,為后續裝置長周期穩定運行打下了堅實的基礎。